100吨转炉高效炼钢实践

100吨转炉高效炼钢实践

黄彦飞

江苏联鑫钢铁有限公司

摘要:

联鑫钢铁公司炼钢厂通过大胆创新,合理优化工艺,实施高效炼钢,100吨转炉冶炼周期降低到19min/炉,达到国内先进水平。

关键字:    高效炼钢、冶炼周期、供氧强度、终点控制

Abstract:

Through bold innovation, reasonable optimization of the process Lianxin Iron and Steel Co., Ltd. implementates high efficiency steelmaking,the smelting cycle of 100 ton converter reduced to 19min/ furnace, reachs the advanced level in China.

Key words:

high efficiency steelmaking, smelting cycle, oxygen supply strength, end point control

江苏联鑫钢铁公司炼钢厂现运转2100 t转炉,29m1502  77流连铸机。炼钢厂通过技术创新和工艺优化,实施高效炼钢工艺,冶炼周期由25分钟降低到19分钟/炉,单炉日产由原来的58炉提高现在的75炉,两座转炉日产增加了3000吨。主要工艺优化及创新方案如下:

1、通过公司层面,优化转炉入炉铁水条件。要求转炉入炉铁水P≦0.10%S≦0.045%,铁水温度≧1400℃,铁水带渣量≦3‰ ,极大地减轻了转炉脱P、S的负担,终点P、S能稳定在控制0.035%以下, 避免因为终点成分不合格造成的点吹操作,做到一次倒炉放钢,缩短冶炼周期。

2、低铁水比例冶炼。高炉提高铁水物理热和化学热后,铁水Si%0.35~0.45,到站温度≥1400℃。转炉热收入提高后,优化转炉装入制度,提高废钢比,降低铁水比,降低入炉金属料的C含量,缩短吹氧脱碳时间。高效炼钢实施前铁水比例为88%,平均入炉原料平均含约C%=3.8左右;优化后铁水比例降低到65%,平均入炉原料含约C%=2.9%左右;纯供氧时间缩短约2分钟/炉。

3、提高供氧强度,缩短纯供氧时间。为了提高供氧强度,同时促进过程化渣效果,对氧枪喷头参数进行了优化,见表1提高供氧强度。

1氧枪参数优化前后对比

喷头

D0mm

Dmm

夹角0

优化前

36.3

47.5

11.5

优化后

37.5

48.3

12

原来氧枪设计工况压力0.8MPa,氧气流量为19000m3/h;改进后设计工况0.8MPa,氧气流量达到22000m3/h,0.9MPa时,流量23000m3/h。加上入炉原料C%降低,纯供氧时间由原来的12.8min/炉降低到现在的9.5分钟/炉;供氧强度由原来的3.8m3/min*t提高到现在的4.55m3/min*t为了保证在强供氧条件下化渣效果,氧枪喷头夹角由原来的11.50提高到了当前的120,同等枪位时扩大了冲击面积,降低了冲击深度,增加了渣中氧化铁含量,减轻了中期炉渣返干倾向。

 

 

喷头夹角调整前后冲击面积对比图

 

 

 

11.5⁰夹角冲击面积

 

 

 

 

 

12⁰夹角冲击面积

 

 

 

 

 

 

 

枪位                  1 .0                   1.5


4、创新终点控制。没有副枪的转炉终点控制方案为一般为拉碳法操作,终点倒炉测温取样,温度、成分合格后放钢。实施高效炼钢后采用炉内投弹新技术,投弹仪投弹测定终点C;增碳法终点控制,转炉做好热平衡计算,保证终点温度在1640℃左右,终点碳控制在0.08%左右,低碳放钢,炉后增碳。转炉吹炼结束直接倒炉放钢,不用再往前倒炉、测温取样及倾炉,冶炼周期减少了2分钟/炉。为了避免终点渣过泡,造成大炉口下渣,钢包车出钢侧增加了渣盆,并对炉后挡火门及平台进行了改造,同时做好炉后压渣工作。

5、采用钢包热修连滑工艺。提高钢包水口滑板质量,钢包水口由原来的一次更换,到现在的3次更换,每炉缩短钢包修砌时间约10分钟,周转钢包由原来的7-8个降低到目前的5个(备用一个)。钢包内衬温度由原来的500℃左右提高到750℃以上,出钢温降减少了15℃左右。随着出钢温度的降低,钢包使用寿命由原来115炉提高到现在的130炉。

6、钢包加盖创新,钢包吹氩后全程加盖。在吹氩站平台下方设置专用包盖悬架,出钢前钢包车向出钢位时能自动挂到悬架上,脱离钢包;吹氩后钢包外开时,靠包盖上的两个挂钩勾住钢包沿上的挂鼻,自动加盖。钢包全程加盖后,运输及浇注过程温降减少15-20℃。

7、实行低温快注工艺。加快钢包周转,稳定钢水供应,降低过程温降;加大日常设备维护力度和水质管理,确保设备精度和冷却效果。钢包到中间包温降由原来的50℃降低到现在的35℃,中包过热度稳定控制在15±5℃,实行低温快注;结晶器水流量由原来的120m3/h提高到现在的140m3/h,二冷水比水量由原来的1.2L/kg提高到现在的1.55L/kg9米弧1502连铸铸机拉速由原来的2.8-3.0米提高到目前的3.5-3.7米;拉钢周期控制由原来的25分钟/炉降低到当前的19分钟/炉,铸坯质量未有明显变化。

     综上,实施高效炼钢后,联鑫钢铁100吨转炉冶炼周期缩短6分钟/炉,生产效率大幅度提升,2座100吨转炉年钢坯产量增加100万吨,效果十分显著。

黄彦飞

2018.11.9

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