利用焦炉煤气缓解“气荒”的思考与实践

利用焦炉煤气缓解“气荒”的思考与实践

郭文龙、蔡京荣、孙兆飞、王杰

阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司泉稷能源公司    山西 运城043200

地址:运城市稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧

摘要:通过整合焦炉气资源,结合本公司的合成氨原料气净化配置的液氮洗装置,通过深冷分离技术生产LNG,缓解周边天然气供应问题。

关键词:焦炉气、甲烷、天然气、液氮洗、深冷分离

“气荒”这个词最早见诸报端是在2009年,当时因为遭受冰雪灾害导致天然气供应紧张,国家开始限制商业用气,全力保证民生。由于范围广、短缺严重,在国内大范围产生了“气荒”。但是让老百姓真真切切的感受到的“气荒”,则是在去年底的供暖季,LNG价格从2400元/吨涨到12000元/吨,且供不应求,一度影响了正常的生活和工作。据上海石油天然气交易中心10月8日数据,当日LNG价格比2017年最高价超出213元/吨,有预测“气荒”将是未来5年的常态。

1、天然气供应问题

我国是一个"富煤、少油、缺气"的国家全球探明剩余可采天然气资源为185万亿方,而我国只有2.46万亿方,仅占全球资源量的1.3%人均天然气资源量只世界平均水平的1/7。但是随着人民生活水平的提高和环保压力加大,天然气消费量正在逐年攀升。

1 我国天然气消费量走势

 

"要解决中国供气安全问题,必须多管齐下。"著名能源经济学家董秀成说,"在加大价格改革力度,即理顺天然气价格机制的同时,更要加快非常规天然气开发步伐,从源头上摆脱对国际天然气市场日益增长的依赖程度。"近些年我国也加大了非常规天然气包括页岩气、煤层气和致密砂岩气的开发,比如属于现代煤化工示范项目范畴的煤制天然气。2017年1月发布的《能源发展“十三五“规划》提出,“十三五”期间,煤制天然气生产能力170亿立方米左右。但由于成本和投资等原因,目前建成的4家总产能仅为51亿立方米/年,2018年上半年总产量11亿方米/年,产能发挥率不足50%,对缓解“气荒”作用甚微满足这种清洁能源的供应,在国内供应乏力的情况下,只能依靠大量进口,今年前8个月的进口增速已接近40%。

2 我国天然气进口量与对外依存度

 

2、焦炉气利用现状

焦炉气是炼焦过程中的副产品,是焦化配煤在焦炉中经过高温干馏后,产生的一种可燃混合气体。每生产1吨焦炭可副产约427Nm3焦炉气,其中47%-52%作为回炉煤气(正在研究替代热源)用于满足炼焦提温需要,剩余外送。

现在国内对焦炉气的资源化利用,基本处于初级阶段。普遍用作燃料或焦化厂自备电厂发电,但焦炉气的发热值只有18250kJ/Nm3,甚至低于H218790 kJ/Nm3,只有CH4的一半左右,燃烧在经济效益上很不合算,只能视为一种应急的环保措施。

1 焦炉气和城市用煤气成分对比

名称

H2

N2

CH4

O2

CO2

CO

C2H6

焦炉气

60.0

5.0

23.4

0.4

2.0

7.2

0

城市煤气

0

0.534

98.052

0.014

1.352

0

0.047

随着科技的进步,西南院等一些研究机构通过变压吸附或膜分离提纯H2CO等,再进一步合成高附加值的化学品。也有如华东理工大学等通过转化为合成气,生产合成氨、甲醇或者乙二醇等化工产品。阳煤丰喜集团曾于2007年利用焦炉气直接催化转化技术,在全国首先实现了焦炉气的资源化利用,获得了不错的经济效益。

但焦炉气中含有近1/4的CH4这部分现成的天然气作为城市煤气的补充,却一直没有引起业界的关注。2018年8月全国焦炭产量3670万吨,1-8月更是达到28581万吨,预计全年可外送焦炉气近1000亿Nm³,可提取纯CH4250亿Nm³,超过2017年全国用量的10%。

3、焦炉气生产LNG

阳煤丰喜集团泉稷能源公司主要利用焦炉气生产合成氨和尿素,同时联产6.5万吨LNG,于2015年12月底投产。主要的生产单元包括:焦炉气净化、压缩、变换、低温甲醇洗、液氮洗和氨合成等。

3.1主要工艺路线

引自焦化厂的3kPa焦炉气,通过快断安全水封后进入电捕焦油器除去大部分的灰尘和焦油(≤ 5mg/Nm³),预热到65~75℃后进入喷淋式饱和器,用硫酸将焦炉气中的NH3脱除(<30mg/Nm3),降温后送入气柜。气柜中的焦炉气由螺杆机提压至0.6MPa后送入变温吸附(TSA),采用二段变温吸附净化工艺,进一步脱除焦炉气中的苯、萘、焦油、氨及其它重烃类有机杂质,同时脱除部分H2S、COS、CS2、噻吩、硫醚等硫化物,使焦炉气得以深度净化(H2S≤50mg/Nm3有机硫200~300mg/Nm3、苯≤3mg/Nm3、萘≤1mg/Nm3、焦油≤0.5mg/Nm3、氨≤7mg/Nm3)。TSA在吸附-降压-升温-恒温-吹冷-升压全过程不断循环进行,由DCS程序自动控制实现。

深度净化后的焦炉气经提压到4.0 MPa后送入脱汞加氢工段,通过镍钼催化剂将有机硫转化为无机硫,烯烃加氢转化为饱和烃,送入变换系统。通过等温变换将CO转化为CO2,然后通过低温甲醇洗除去合成气中的CO2H2S、COS、H2O、HCN、NH3和石脑油等杂质,其中分离出的CO2送尿素单元,H2S送硫回收单元生产硫酸。净化后的合成气进入液氮洗,进一步脱除其中的CO、CH4和Ar等杂质。液氮洗单元的功能主要有两个:一是经过粗配氮和精配氮得到H2:N2=3:1的合成气,完成NH3合成反应;二是将液氮洗装置中深冷分离出的富CH4液体经过蒸发、冷凝和回流得到LNG产品。其中深冷分离生产LNG工艺由丰喜集团和中泰深冷公司共同开发,开LNG制备先河。

3.2深冷技术生产LNG流程

从甲醇洗工序来的-50℃的粗原料气(H2:84.56%、CH4:11.28%、N2:3.44%)经分子筛吸附器将CO2和CH3OH等杂质脱除后,进入1#原料气冷却器(E-2305)与氮洗塔(C-2301)顶部出来的合成气以及甲烷塔(C-2302)尾气逆流换热,温度降至-125℃,再进入甲烷塔底再沸器(E-2310),换热后温度降到-143℃返回2#原料气冷却器(E-2306),温度继续降低到-167℃后分两部分,一部分直接进入原料气分离器(S-2301),另一部分经氮洗塔底再沸器(E-2307)降温后,返回原料气分离器。

3 液氮洗、甲烷深冷分离二合一工艺流程简图

 

 

 

 

 

 

1. 分子筛吸附器;2. 氮气冷却器;3. 1#原料气冷却器;4. 2#原料气冷却器;5. 原料气分离器;6. 氮洗塔;7. 氢气分离器;8. 甲烷分馏塔;9. 氢氮混合器

出原料气分离器的气体(CH4:3.14%)返回2#原料气冷却器(E-2306),温度降低到-182℃,进入氮洗塔(C-2301)分离段继续分离液态CH4。分离段气体进入上部洗涤段经液氮洗涤CO、Ar和O2后由塔顶出氮洗塔(温度-190℃、H287.97%、N212.03%),经2#原料气冷却器(E-2306)回收冷量,温度提高到-132℃进入混合器(M-2301)进行粗配氮,氢氮比基本达到3:1,再经1#原料气冷却器(E-2305)复热到-54℃。分为两部分:大部分气体(85251Nm3/h)返回低温甲醇洗工段经三气换热器、原料气/净化气换热器提供冷量,然后返回液氮洗工序;少部分气体(24862 Nm3/h)经高压氮气冷却器(E-2304)回收冷量后出冷箱,二者在冷箱外混合后(温度36.7℃),经精配氮合格送往合成工序。    

原料气分离器(S-2301)分离出的富CH493%)液体减压至0.26MPa,与氮洗塔分离段分离出的富CH492%)液体混合(温度-156℃),进入甲烷精馏塔(C-2302)中段,经过蒸发、冷凝和回流,在塔底得到纯度较高的液态CH4,再经LNG过冷器(E-2308)降温后得到-162℃的LNG产品(CH4≥99%)送LNG储罐。

4、结论

焦炉气深冷分离生产LNG开辟了行业先河,工艺技术先进、运行指标平稳、产品纯度高、流程简单、成本低、经济效益好。LNG可通过罐车运输,也可以直接气化进入城市煤气管网,社会效益同样明显。我公司6.5万吨LNG相当于1亿Nm3的天然气,基本能满足北方一个地级市全年的用气量,为缓解“气荒”找到一条便捷之路。目前在当地政府的大力推动下,正与国化能源公司洽谈,合作建立应急调峰储备站,保障山西南部的民用天然气供应安全。

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